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燒堿分廠:增值之策始于心 降本增效踐于行时间:2022-03-29 作者:高偉、李春鋼 阅读 自公司增值之策活動(dòng)開展以來,燒堿分廠號(hào)召全體員工為公司發(fā)展建言獻(xiàn)策,共收到各類建議意見96條,涵蓋安全、工藝、設(shè)備等多方面。分廠對(duì)建議內(nèi)容的可行性、實(shí)效性、經(jīng)濟(jì)性等方面進(jìn)行綜合審定,對(duì)部分建議進(jìn)行了實(shí)施,截至目前已經(jīng)完成實(shí)施53條。 巧加液位計(jì),提升設(shè)備自動(dòng)化。燒堿分廠除碘裝置投運(yùn)時(shí),未配備就地液位計(jì)及遠(yuǎn)傳液位計(jì),無法實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)液位變化情況,只能通過目測(cè)液位高低、手動(dòng)進(jìn)行打堿。為確保除碘裝置安全平穩(wěn)運(yùn)行,提高自動(dòng)化水平,分廠堅(jiān)持保生產(chǎn)、降庫(kù)存、去積壓的原則,將物資部閑置液位計(jì)加裝到氫氧化鈉槽,同時(shí)移動(dòng)堿液調(diào)節(jié)閥位置,實(shí)現(xiàn)氫氧化鈉儲(chǔ)槽液位自動(dòng)控制。通過試運(yùn)行,目前除碘裝置氫氧化鈉槽液位實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)傳實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),打堿實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)化,為下一步除碘裝置實(shí)現(xiàn)無人值守提供了有力保證。 巧用閑置鋼材,降低安全風(fēng)險(xiǎn)。鹽水崗位反應(yīng)槽高18.8米,頂部設(shè)取樣口,該取樣口是崗位人員日常操作控制的重要取樣點(diǎn)之一,取樣頻次為2小時(shí)/次,取樣時(shí)需上下直立式爬梯,耗時(shí)較長(zhǎng),且存在安全風(fēng)險(xiǎn)。分廠組織人員通過實(shí)地考量,制定改造方案,利用物資部閑置鋼材,將鹽水反應(yīng)槽頂部平臺(tái)踏步與預(yù)處理平臺(tái)進(jìn)行連接,取樣時(shí)崗位員工通過預(yù)處理平臺(tái)可直達(dá)反應(yīng)槽頂部,避免頻繁上下直立式爬梯,提高了工作效率,降低了安全風(fēng)險(xiǎn)。 巧妙改造,助力節(jié)能降耗。電解氯水泵原設(shè)計(jì)出口自動(dòng)閥故障,需現(xiàn)場(chǎng)巡檢與DCS人員配合進(jìn)行手動(dòng)調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)頻次高、勞動(dòng)強(qiáng)度大,DCS畫面該液位頻繁報(bào)警,影響崗位人員的正常監(jiān)盤。為盡快消除缺陷,確保生產(chǎn)系統(tǒng)穩(wěn)定,考慮到臨時(shí)采購(gòu)備件耗時(shí)長(zhǎng)、資金多,燒堿分廠通過降級(jí)、變通使用原則,提高檢修物資綜合利用率,在生產(chǎn)裝置不停車的情況下,通過變更工藝管線,將原DN32調(diào)節(jié)閥改型為DN65調(diào)節(jié)閥,達(dá)到了穩(wěn)定生產(chǎn)和節(jié)約成本的雙重目的。此外,分廠還對(duì)除碘反應(yīng)槽取樣管線、除碘砂濾器自動(dòng)排氣管線、鹽水加壓泵進(jìn)出口閥門等進(jìn)行升級(jí)改造,有效了提升現(xiàn)場(chǎng)管理水平,讓降本增效落到實(shí)處。 |