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【金泰故事】修舊利廢高手时间:2020-11-07 作者:劉偉 高浩【原创】 阅读 自公司推行精細(xì)化管理工作以來(lái),生產(chǎn)部自控中心本著節(jié)約成本、合理利用,最大限度提高設(shè)備綜合利用效率的原則,在保證自動(dòng)化控制系統(tǒng)技術(shù)性能和滿(mǎn)足生產(chǎn)需要的前提下,認(rèn)真落實(shí)修舊利廢、降本增效管理理念。 公司一線(xiàn)化水、物資部液堿裝車(chē)、粒堿包裝機(jī)及燃燒爐電伴熱系統(tǒng)均采用西門(mén)子S7-300控制系統(tǒng),因運(yùn)行周期較長(zhǎng),且已超過(guò)電子產(chǎn)品使用壽命,部分I/O擴(kuò)展模塊頻繁出現(xiàn)故障,無(wú)法正常使用。為進(jìn)一步節(jié)約成本,同時(shí)保障控制系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,生產(chǎn)部自控專(zhuān)工艾保飛立足崗位,主動(dòng)提出修復(fù)I/O擴(kuò)展模塊工作,積極聯(lián)系西門(mén)子廠家咨詢(xún),在網(wǎng)上查閱相關(guān)資料,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的學(xué)習(xí)和嘗試,檢測(cè)出貼片保險(xiǎn)、電阻、電容燒壞等問(wèn)題。因雙月計(jì)劃采購(gòu)周期相對(duì)較長(zhǎng),為盡快完成模塊修復(fù),艾保飛自購(gòu)相關(guān)配件并加班加點(diǎn)對(duì)故障模塊進(jìn)行修復(fù),目前已累計(jì)修復(fù)13塊,為公司節(jié)約費(fèi)用3萬(wàn)余元。 10月17日,包裝工段匯報(bào)稱(chēng)耗氯包裝機(jī)復(fù)檢秤出現(xiàn)白屏不顯示的故障,需立即處理。自控專(zhuān)工艾保飛立即趕往現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查。公司新增耗氯包裝機(jī)復(fù)檢秤采用單片機(jī)控制,內(nèi)部為集成電路板,排查過(guò)程異常艱難,經(jīng)過(guò)幾個(gè)小時(shí)的檢測(cè)排查最終確定為復(fù)檢秤電源故障。復(fù)檢秤生產(chǎn)廠家為梅特勒托利多,單臺(tái)價(jià)格高達(dá)15萬(wàn)元,在這種情況下,他首先想到的是利用現(xiàn)有舊復(fù)檢秤拆卸元器件進(jìn)行修復(fù)。元器件的拆卸和焊接必須穩(wěn)且準(zhǔn),電烙鐵在焊接過(guò)程中一旦碰到其他焊點(diǎn)就會(huì)使其脫開(kāi)出現(xiàn)新的故障,影響復(fù)檢秤的可靠性。經(jīng)過(guò)近兩個(gè)小時(shí)的拆卸焊接與調(diào)試,復(fù)檢秤再一次回到了生產(chǎn)線(xiàn)上。通過(guò)此次對(duì)耗氯包裝機(jī)復(fù)檢秤自主維修,不僅節(jié)約外委維修費(fèi)用近1000元,還有效縮短了停車(chē)時(shí)間,進(jìn)一步保證了PVC生產(chǎn)任務(wù)的順利完成。 隨著精細(xì)化管理工作的扎實(shí)推進(jìn),部門(mén)內(nèi)部樹(shù)立起了“人人都是經(jīng)營(yíng)者,崗崗都是利潤(rùn)源”的理念,全員努力挖潛增效,力求實(shí)現(xiàn)“崗位增值,企業(yè)增效,員工增收”。 |